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精密花紋鋁板廠酸洗線
點擊次數:3423          更新時間:2019/4/30     發布人:admin
精密花紋鋁板廠酸洗線
通過與HMI服務器的WinCC進行通訊。運輸段數據通過光電轉換器,形成數據包,由天線進行傳輸。即將HMI服務器中的指令形成數據包,由天線傳送至相應的運輸車,執行相應的動作指令。第二層:HMI服務器,工作站和打印設備通過交換機與PLC傳遞數據,建立網絡。三、電氣及儀表系統詳細介紹 1運輸車控制 運輸車控制的重點在于定位和動作控制。傳統的定位方式是每一個停止位,加速和減速位使用接近開關,PLC通過讀取接近開關組成的編碼來識別運輸車的位置。由于接近開關的感應區域有限,因此對運輸車的機械要求非常苛刻,而且當運輸車處于無接近開關的中間位置時,PLC程序對機械手邏輯位置的判斷是非常困難的因此,本系統采用了德國SICK公司的條形碼定位,條形碼貼在行進軌道的固定位置上,每個運輸車上均安裝讀碼器讀取軌道上條形碼數據,并通過Profibus-DP方式將條形碼傳輸給PLC通過這種定位方式,PLC可以簡單的識別運輸車在軌道上的位置,方便設定調整運輸車的加減速距離,指令發給G120變頻器控制行走電機運行,將定位誤差控制在1毫米內,相比接近開關的定位方式,條形碼定位方式極大的提高了定位的可靠性和準確性。

     整個花紋鋁板生產工藝流程中的重要環節之一,花紋鋁板酸洗工藝包含酸洗、磷化及皂化三個部分。可以有效去除熱軋后殘留在花紋鋁板內外表面的氧化皮,并為下一道工序冷拔及熱處理做好準備工作。本項目的酸洗工藝流程為:酸洗工藝采用18%硫酸溶液,目的去除熱軋花紋鋁板或熱處理后的花紋鋁板內外表面氧化膜,精密花紋鋁板廠酸洗線擁有5個酸洗缸,可同時實現5包花紋鋁板的同時酸洗功能,酸洗時長將根據鋼花紋鋁板質進行相應的設定;酸洗之后進入1#清洗槽,該過程中將對花紋鋁板表面及內壁上附著的酸液進行清洗;清洗之后進入沖洗工位,本酸洗生產線配置兩個沖洗工位,可實現同時兩包花紋鋁板的沖洗,沖洗主要是進一步對花紋鋁板表面及內壁附著酸液的清理,之后再次進入清洗。磷化工藝為酸洗工藝下一步工序,目的酸洗完后的花紋鋁板內外表面形成一層磷酸鹽薄膜(磷化膜)保護金屬表面防止金屬再次腐蝕,同時增加皂化液的附著能力。皂化工藝的目的磷化后花紋鋁板內外表面形成皂化膜,增加金屬表面冷拔冷軋潤滑性。3產品情況簡介 本項目開發的花紋鋁板自動酸洗線設計產能15萬噸/年。

產品規格為外徑φ20φ139.7mm壁厚1.520mm長度416m花紋鋁板鋼種:碳鋼、低合金鋼、高合金鋼。最大捆重約5噸。表面氧化,不含油,管捆直徑φ300?φ750?此酸洗線已順利投產一年多,目前已實現q345e無縫方管達產,各項指標達到或優于設計要求。二、自動控制系統組成介紹 酸洗系統由運輸段及地面處理段兩部分組成,運輸段包含三臺運輸車,酸洗工藝實現的主要傳輸設備,根據設定指令的要求,完成相應的動作(從M號槽位將管子吊出,放置到N號槽位)地面處理段涵蓋了酸洗工藝的大部分內容,通過溫度計、流量計、壓力計、液位計有機結合,控制輸送泵、循環泵等起停工作,從而實現加酸、配算、放酸、排水、沖洗等多個工藝動作。運輸車共有三臺,具有相同的工藝動作:提升、行走、下降。每臺運輸車由西門子S7PLC控制,其提升與下降位置由編碼器控制,行走定位由讀碼器控制,每臺機械手均分左手、右手,各由1臺G120變頻器子站控制,配合動作。其中地面處理段由1臺西門子 S7-317-2PN/DP控制7臺ET200M從站,對現場儀表、電機、排煙風機等設備進行控制。處理段和運輸段之間通過SCA LA NCEW744進行以太網通訊,運輸段與機械手之間采用ProfibuDP通訊,系統的網絡配置:如下圖所示,系統通過以太網絡以及Profibus-DP組成了兩層網絡。第一層:酸洗線運輸段、罐區處理段和產品生產段控制系統。以酸處理系統的主PLC為中心,主PLC通過Profibus-DP與各現場從站聯通,并采用工業以太網模塊接入交換機,構成了現場工作網絡,

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